來源:特種鑄造
文章來源:河南平原光電科技有限公司司金梅,、呂三雷、李晶晶等人在《特種鑄造及有色合金》2025年第45卷第1期發(fā)表了題為《基于3DP砂型的橋形支架鑄件鑄造工藝設(shè)計及制造》的文章。該研究由完成,得到了相關(guān)項目的資助。文章針對橋形支架鑄件,,設(shè)計了底注加縫隙式澆注系統(tǒng),通過模擬軟件對鑄造工藝進行模擬和優(yōu)化,,隨后進行3DP砂型設(shè)計和3D砂型打印,,采用反重力低壓鑄造工藝完成鑄件生產(chǎn),并根據(jù)鑄件檢測結(jié)果對鑄造澆注系統(tǒng)工藝進行完善,,最終生產(chǎn)的鑄件滿足技術(shù)要求,。
針對橋形支架鑄件,設(shè)計了底注加縫隙式澆注系統(tǒng),,通過模擬軟件優(yōu)化鑄造工藝,,采用3DP砂型設(shè)計和反重力低壓鑄造工藝,最終生產(chǎn)的鑄件滿足技術(shù)要求,。
在現(xiàn)代兵器,、航空航天,、船舶等行業(yè)中,鋁合金鑄件需要具備結(jié)構(gòu)復雜,、尺寸精度高,、內(nèi)部品質(zhì)良好等特點。然而,,傳統(tǒng)的砂型重力鑄造方法難以滿足這些高要求,。低壓鑄造由于其充型平穩(wěn)、組織致密,、雜質(zhì)少等優(yōu)點而被廣泛應(yīng)用,,但仍然存在一些局限性。3DP砂型技術(shù)可以實現(xiàn)無模鑄造,、快速制作砂型,,克服了復雜形狀鑄件形狀無法出模、造型難,、尺寸精度低,、模具費用高等缺點。此外,,鑄造模擬技術(shù)能夠?qū)﹁T件在成形過程中的溫度場進行模擬,提前預判縮松,、縮孔產(chǎn)生位置,,縮短鑄件試制周期。因此,,本研究針對橋形支架鑄件進行鑄造工藝設(shè)計,、模擬和優(yōu)化,并采用3DP砂型低壓鑄造工藝完成鑄件的生產(chǎn),,具有重要的實際意義,。
【研究亮點】
針對橋形支架鑄件的復雜結(jié)構(gòu)和高技術(shù)要求,設(shè)計了創(chuàng)新的底注加縫隙式澆注系統(tǒng),,有效提高了鑄件的內(nèi)部品質(zhì)和尺寸精度,。運用先進的鑄造模擬技術(shù)對工藝進行優(yōu)化,提前預判并解決潛在的缺陷問題,,縮短了鑄件試制周期,,提高了生產(chǎn)效率。采用3DP砂型技術(shù)實現(xiàn)無模鑄造,,快速制作砂型,,克服了傳統(tǒng)砂型鑄造的諸多缺點,為復雜鑄件的生產(chǎn)提供了新的技術(shù)途徑,。結(jié)合反重力低壓鑄造工藝,,充分發(fā)揮其充型平穩(wěn)、組織致密等優(yōu)點,進一步提升了鑄件的質(zhì)量和性能,。
【研究方法】
研究者針對橋形支架鑄件,,首先設(shè)計了底注加縫隙式澆注系統(tǒng),并采用ProCAST軟件對鑄造工藝進行模擬,,設(shè)置澆注溫度為690℃,,充型時間為45秒。根據(jù)模擬結(jié)果優(yōu)化鑄造工藝,,模擬無缺陷后進行3DP砂型設(shè)計和3D砂型打印,。砂型采用3箱結(jié)構(gòu),分別是上箱,、中箱,、下箱,設(shè)計時充分考慮了砂型的強度,、定位和減重等問題,。最后采用反重力低壓鑄造工藝完成鑄件生產(chǎn),對合金液進行變質(zhì)和精煉處理,,嚴格控制澆注參數(shù),,并對鑄件進行T5熱處理。生產(chǎn)過程中,,對鑄件進行了一系列檢測和分析,,根據(jù)檢測結(jié)果對鑄造澆注系統(tǒng)工藝進行完善。
【全文解讀】
1 橋形支架鑄件工藝設(shè)計與優(yōu)化
橋形支架鑄件材質(zhì)為ZL114A(GB/T1173-2013),,采用T5熱處理,。其輪廓尺寸為500 mm×374 mm×388 mm,壁厚為9~34 mm,,尺寸公差等級為DCTG8(GB/T6414-2017),。質(zhì)量為27 kg。軸孔處內(nèi)部品質(zhì)要求高,,不允許有縮松,、縮孔、夾砂等缺陷,,且鑄件結(jié)構(gòu)復雜,,底座下方為中空設(shè)計,有兩個減重空腔,,僅通過4個ϕ20 mm和4個ϕ10 mm的工藝孔與外界相通,;要求對鑄件全部進行X光射線檢測,內(nèi)部品質(zhì)符合Ⅱ類要求(GB/T9438-2013),。
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圖1 橋形支架鑄件結(jié)構(gòu)
采用反重力低壓鑄造工藝方案,,鑄造過程充型平穩(wěn),、在壓力下凝固,可減少鑄件不平穩(wěn)流動導致的缺陷,,提高鑄件內(nèi)部品質(zhì),。為防止鑄件變形,頂端設(shè)計兩處工藝拉筋,。澆注系統(tǒng)采用底注加縫隙工藝,。4個縫隙澆道尺寸為35 mm×20 mm,4個集渣筒尺寸為ϕ80 mm×400 mm,,見圖2a,;底部矩形澆口有12個,設(shè)置在內(nèi)腔筋上,,澆口高度為45 mm,,小端寬度與底部內(nèi)腔加強筋壁厚一致,斜度為8°,,見圖2b,;底部橫澆道寬度分別為90 mm和45 mm,高度為50 mm,,冷鐵為30塊,,厚度為20 mm,設(shè)置在厚大部位,,對鑄件起激冷作用,。
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圖2 支架鑄件澆注系統(tǒng)結(jié)構(gòu)
采用ProCAST軟件對鑄造工藝進行模擬,設(shè)置澆注溫度為690 ℃,,充型時間為45 s。充型過程溫度場見圖3,�,?梢钥闯觯辖鹨合葟牡撞烤匦螡部谶M入鑄型,,充型平穩(wěn),,無噴濺及紊流現(xiàn)象。
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圖3 支架鑄件充型過程溫度場分布
鑄件A,、B處為鑄件頂端,,放置有冷鐵,過冷度大,,最先凝固,,緊接著凝固的位置為兩端軸孔處,此部位也有冷鐵,,過冷度大,。上端溫度最低,,中間溫度次之,下部溫度最高,,底部澆口最后凝固,,實現(xiàn)澆注系統(tǒng)設(shè)計的順序凝固目的。鑄件縮孔缺陷主要位于頂端工藝拉筋及底面處,。底面分布12個矩形澆口,,底部澆口附近存在輕微的縮松,工藝基本可行,,按此澆注系統(tǒng)進行試制,。
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圖4 支架鑄件凝固過程溫度場分布
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圖5 支架鑄件縮松、縮孔缺陷位置
2 砂型設(shè)計及打印
砂型采用3箱結(jié)構(gòu),,分別是上箱,、中箱、下箱,。上箱提前預留冷鐵位置,,后期將成形冷鐵采用鑄造黏結(jié)劑固定到砂型上;砂芯為一個整體,,設(shè)計在中箱,,既能保證鑄件尺寸精度,又能保證砂芯強度,,中箱設(shè)計兩根加強筋,,保證砂型強度,同時避免砂芯烘干時變形,;下箱設(shè)計定位芯頭4處,,保證砂型定位。鑄造收縮率設(shè)為1%,,砂型定位子扣斜度為8°,,配合間隙為0.5 mm,吃砂量為35 mm,。砂型采用3D打印工藝,,打印材料為100目硅砂,打印層厚為0.3 mm,。圖7為打印成形的砂型,。
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圖6 砂型結(jié)構(gòu)
1.上箱 2.中箱 3.下箱 4.冷鐵位置 5.定位芯頭
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圖7 3DP砂型
3 鑄造生產(chǎn)
將冷鐵噴砂后烘干,采用鑄造黏結(jié)劑固定在上箱,,將打印好的砂型表面刷兩次涂料并烘干,,溫度為120~140 ℃,時間為4 h,,最后將砂型合型進行澆注,。熔煉過程對合金液在730 ℃時采用配比為62.5%的NaCl+25%的NaF+12.5%的KCl(質(zhì)量分數(shù))的變質(zhì)劑進行變質(zhì),,720 ℃時采用氬氣精煉,用密度當量DI來評價鋁液中氫含量[DI=(1-ρ2/ρ1)×100%],。試樣密度越大,,試樣越致密,孔隙率越小,,密度當量越低,;反之密度當量越高,精煉后密度當量為0.3%,。調(diào)整合金液溫度至680~690 ℃時進行低壓澆注,,充型速度為45 mm/s,充型壓力為50 kPa,,結(jié)晶時間為600 s,。對鑄件進行T5熱處理,工藝為535 ℃×12 h固溶,,80 ℃水冷,,160 ℃×6 h時效。
首先對鑄件進行目視檢查,,鑄件底部型腔局部無壁厚,,見圖8。經(jīng)分析,,中箱減重型芯與主體砂型僅通過工藝孔相連,,見圖9,A,、B砂芯強度低,,澆注過程中受到高溫合金液的沖刷發(fā)生斷裂、上浮,,導致鑄件局部無壁厚,,后采用增大工藝孔措施以提高砂型強度。
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圖8 鑄件局部無壁厚圖 圖9 砂型斷裂位置
鑄件三維模型內(nèi)腔底面是一個平面,,見圖10a;試制鑄件的內(nèi)腔底面不是一個平面,,高度差為2 mm澆注時,,金屬液沖擊導致下箱受到向上的力,下箱將受到的沖擊力全部通過接觸面A傳遞到中箱砂芯上,,導致中箱砂芯斷裂,、上浮。后續(xù)應(yīng)改進砂型結(jié)構(gòu),,使下箱受到的浮力不全部通過接觸面A傳遞給中箱,,而是使下箱受到的浮力分散到中箱B和砂芯C處,。
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圖10 內(nèi)腔底面結(jié)構(gòu)
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圖11 下箱與中箱裝配分析 1.砂芯斷裂位置 2.中箱 3.接觸面A 4.下箱
鑄件主要尺寸測量結(jié)果見表1。造成尺寸SR217 mm超差的原因為中箱SR217球形面型芯剛度不足,,在下箱傳遞的合金液浮力和沖擊力作用下變形,。
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圖12 超差尺寸
表2為隨爐試塊的化學成分,符合GB/T1173-2013要求,。圖13為隨爐試樣的形狀,,采用GB/T1173-2013中砂型鑄造試樣結(jié)構(gòu);表3為隨爐試樣的力學性能,,符合GB/T1173-2013,。
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圖13 隨爐試樣結(jié)構(gòu)
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鑄件軸孔及安裝凸臺處沒有縮松、縮孔,、裂紋等缺陷,,但鑄件底面組織縮松。該處壁厚為14.5 mm,,澆口較多,,局部過熱導致產(chǎn)生縮松。后續(xù)可通過放置冷鐵,,增大過冷度進行改善,。
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圖14 鑄件X光檢測結(jié)果
表4為首次工藝試制的3件鑄件的檢測結(jié)果。由于球形面型芯變形上移與砂型外形接觸貼合,,導致鑄件球形面周圍壁厚不均,,甚至局部無壁厚,SR217處尺寸超差,,底面組織縮松,,不滿足標準要求,需要進一步優(yōu)化澆注系統(tǒng)工藝,,改進砂型結(jié)構(gòu),。
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4 工藝優(yōu)化及實踐
根據(jù)鑄件生產(chǎn)實踐及結(jié)果分析,從鑄件結(jié)構(gòu)優(yōu)化,、增加冷鐵,、砂型結(jié)構(gòu)優(yōu)化方面進行改進。將4個工藝孔尺寸從ϕ10 mm修改為2個ϕ20 mm和2個ϕ14 mm,,增加砂芯強度,,另外4個ϕ20 mm的工藝孔保持不變,最終工藝孔為6個ϕ20 mm和2個ϕ14 mm,。
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圖15 優(yōu)化后的工藝孔 在底面增加10塊冷鐵,,冷鐵厚度為15 mm。底部增加冷鐵后,,缺陷消失,。
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圖16 底面增加冷鐵
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圖17 優(yōu)化后縮松,、縮孔缺陷位置
對砂型結(jié)構(gòu)進行優(yōu)化,優(yōu)化后砂型結(jié)構(gòu)仍是三箱,。優(yōu)化砂型減重方式,,修改分型面,設(shè)置中箱接觸面A與下箱的配合間隙為1 mm,,其他分型面與下箱配合間隙為0.5 mm,。優(yōu)化后,澆注時下箱受到金屬液的沖擊力不僅通過接觸面A傳遞到中箱,,也通過接觸面M,、N傳遞到中箱B、C砂型,,分散接觸面A所受的力,。
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圖18 優(yōu)化后砂型結(jié)構(gòu) 1.上箱 2.中箱 3.下箱 4.砂型減重 5.砂型加強筋 6.定位子扣
根據(jù)優(yōu)化后工藝及砂型結(jié)構(gòu),重新3D打印砂型,,并進行低壓澆注,。對澆注后的首件鑄件外觀完整,外表面無冷隔,、裂紋,、縮孔等缺陷,鑄件無少肉現(xiàn)象,。首件鑄件尺寸符合DCTG7 GB/T6414-2017,,高于圖紙要求的DCTG 8 GB/T6414-2017尺寸精度。
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圖19 優(yōu)化后3DP砂型
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圖20 優(yōu)化工藝生產(chǎn)鑄件
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在鑄件底面增加10塊冷鐵后,,底面冷卻速度加快,,組織無縮松缺陷。表6為優(yōu)化后鑄件檢測結(jié)果,,可見優(yōu)化后鑄件檢驗合格,,滿足GB/T 9438-2013 II 類鑄件要求。
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圖21 優(yōu)化后首件鑄件X光檢測結(jié)果
采用此工藝批量生產(chǎn),,經(jīng)檢驗,,鑄件符合標準要求。
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圖22 批量生產(chǎn)的鑄件
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【主要結(jié)論】
(1)采用鑄造工藝模擬,、3DP砂型,、低壓鑄造工藝,快速完成了橋型支架鑄件的生產(chǎn),,橋型支架鑄件內(nèi)部質(zhì)量達到Ⅱ類 GB/T9438-2013、尺寸精度可達到DCTG7級 GB/T6414-2017,。
(2)對復雜鑄件首先根據(jù)經(jīng)驗進行澆注系統(tǒng)工藝設(shè)計和工藝模擬,,模擬結(jié)果合格后進行生產(chǎn)試制,,再根據(jù)試制結(jié)果調(diào)整優(yōu)化工藝,鑄件試制成品率較高,。
(3)單件小批量的鑄件生產(chǎn)采用3DP砂型可以快速完成復雜鑄件的生產(chǎn),,質(zhì)量一致性好。
【引用格式】
司金梅,,呂三雷,,李晶晶,等. 基于3DP砂型的橋形支架鑄件鑄造工藝設(shè)計及制造[J]. 特種鑄造及有色合金,,2025,,45(1):130-135.
SI J M,LÜ S L ,,LI J J,,et al. Casting process design and manufacturing of bridge bracket based on 3DP sand mold[J]. Special Casting & Nonferrous Alloys,2025,,45(1):130-135.
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